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印染废水处理,900碘值煤质颗粒活性炭高效处理

发布时间:2025-11-20
某纺织印染厂日均产生废水1000吨,水质呈现明显棕黄色,COD浓度维持在300-400mg/L。其核心难题在于废水中含有的难降解染料及助剂,导致常规生化处理效果不佳,色度与COD指标长期难以达到排放标准,企业面临较大环保合规压力。

一、定制化解决方案

针对上述痛点,采用碘值≥900mg/g煤质颗粒活性炭深度吸附工艺,作为生化处理后的深度处理单元,具体方案亮点如下:

1. 核心材料特性

  • 超强吸附能力:碘值≥900mg/g,超高微孔密度可精准捕捉小分子染料及助剂,直击难降解污染物吸附瓶颈;
  • 稳定运行保障:煤质颗粒活性炭强度高、耐磨性好,适配工业连续运行场景,减少炭粒破损与系统故障。

2. 系统工艺设计

采用多级吸附罐串联+精准流速控制组合设计:废水依次通过多组吸附单元实现阶梯式深度净化,配合流速精准调控,确保活性炭与废水充分接触反应,兼顾处理效果与运行效率。

二、处理效果与数据表现

工艺投运后,各项指标实现突破性改善,具体数据对比见下表:
指标
进水浓度
活性炭出水浓度
去除率
COD
300-400mg/L
<100mg/L
>70%
色度
高(棕黄色)
近无色
>95%
关键突破:COD持续稳定低于100mg/L,色度去除率超95%,完全满足严苛排放标准,彻底解决难降解污染物与脱色难题。

三、客户真实反馈

企业负责人亲述:从“达标焦虑”到“安心生产”

“以前最头疼的就是废水处理,生化池出来的水还是黄澄澄的,COD检测数据忽高忽低,环保部门一来检查我们就紧张。用上900碘值活性炭工艺后,第一个月就看到了明显变化——出水颜色基本变清了,COD稳定在100以下。


“而且这套系统运维起来很省心,多级吸附罐串联设计让吸附效果更稳定,活性炭颗粒强度够,连续运行几个月也没出现明显破损。最关键的是活性炭能再生,每次再生成本比换新炭省了不少,长期算下来经济性特别好,财务部门对这个方案也很认可。”


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